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用PLC改造三面銑組合機(jī)床控制系統(tǒng)

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關(guān)鍵詞:PLC 三面銑

      組合機(jī)床是一種進(jìn)行特定加工的高效率、自動(dòng)化專用設(shè)備。傳統(tǒng)組合機(jī)床的控制系統(tǒng)大部分為繼電接觸器控制。繼電器控制系統(tǒng)雖然結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜,但其接線復(fù)雜、故障率高、壽命短、可靠性差。特別是當(dāng)機(jī)床加工對(duì)象改變、控制要求更改時(shí),需對(duì)控制系統(tǒng)重新設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試,不能適應(yīng)現(xiàn)代生產(chǎn)要求。

      如某廠三面銑組合機(jī)床可用來(lái)對(duì)如圖1所示工件的Φ80、Φ90孔的端面及定位面進(jìn)行銑銷加工。其原有控制系統(tǒng)采用繼電接觸器控制與液壓系統(tǒng)相結(jié)合的方式。由于使用多年,電氣器件及控制線路已嚴(yán)重老化,故障率高,維修困難,嚴(yán)重影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。應(yīng)其要求,我們采用三菱Fxon一40MR可編程序控制器(PLC)對(duì)該設(shè)備控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。由于PIE通用性強(qiáng)、可靠性高、抗干擾能力強(qiáng)、系統(tǒng)組合靈活方便,使改裝后的組合機(jī)床控制系統(tǒng)具有很好的柔性。同時(shí)降低了設(shè)備故障率,提高了生產(chǎn)效率,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

    1 機(jī)床工作原理及電氣控制要求

      三面銑組合機(jī)床是典型的機(jī)電液一體化的自動(dòng)加工設(shè)備,主要結(jié)構(gòu)有底座、床身、銑削動(dòng)力頭、液壓動(dòng)力滑臺(tái)、工作臺(tái)、夾緊油缸、液壓站等。床身安放于機(jī)床底座上,一頭安裝有液壓動(dòng)力滑臺(tái),工件及夾緊裝置放于滑臺(tái)上;左右銑銷頭裝在床身兩邊,上方有市銑頭,液壓站在機(jī)床附近。

      該機(jī)床采用電動(dòng)機(jī)和液壓系統(tǒng)相結(jié)合的驅(qū)動(dòng)方式,其中M1為液壓泵的驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),電動(dòng)機(jī)M2、M3、M5、M4分別帶動(dòng)左側(cè)單銑頭主軸、右側(cè)一單銑頭主軸、右側(cè)二單銑頭主軸以及立銑頭主軸旋轉(zhuǎn),為它們提供切削主運(yùn)動(dòng),動(dòng)力滑臺(tái)的運(yùn)動(dòng),工件松緊則由液壓系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。圖2為其液壓系統(tǒng)原理圖。

    圖1加工工件示意圖

    圖2液壓系統(tǒng)原理圖

      在加工圖1所示零件時(shí),先把工件裝入夾具,按下按鈕SB3,機(jī)床便開(kāi)始自動(dòng)循環(huán)的工作過(guò)程。當(dāng)工件夾緊到位,壓下行程開(kāi)關(guān)SQ6,壓力繼電器SP2動(dòng)作,動(dòng)力滑臺(tái)(工作臺(tái))開(kāi)始陜速前進(jìn);到預(yù)定位置壓下行程開(kāi)關(guān)SQ2,滑臺(tái)由快進(jìn)轉(zhuǎn)為工進(jìn)。同時(shí)左銑頭電動(dòng)機(jī)M2、右銑頭1電動(dòng)機(jī)M3起動(dòng),左和右1銑頭開(kāi)始加工;滑臺(tái)繼續(xù)工進(jìn)到壓下行程開(kāi)關(guān)SQ3,立銑頭電動(dòng)機(jī)M。起動(dòng);滑臺(tái)繼續(xù)工進(jìn)到壓下行程開(kāi)關(guān)SQ4,右銑頭1電動(dòng)機(jī)M,停轉(zhuǎn)。同時(shí)右銑頭2電動(dòng)機(jī)M5起動(dòng);滑臺(tái)進(jìn)給到終點(diǎn),壓下終點(diǎn)行程開(kāi)關(guān)SQ5,立銑、左、右2三臺(tái)動(dòng)力頭電動(dòng)機(jī)均停轉(zhuǎn)。此時(shí)滑臺(tái)位于擋鐵停留位置,壓力繼電器SP1動(dòng)作。時(shí)間繼電器KT延時(shí)后控制滑臺(tái)快速退回,退回至原位時(shí),壓下行程開(kāi)關(guān)SQ1;工件被松開(kāi),壓力繼電器SP2觸點(diǎn)打開(kāi),夾緊行程開(kāi)關(guān)SQ6放開(kāi),—個(gè)工作循環(huán)結(jié)束。

      圖3為三面銑組合機(jī)床自動(dòng)循環(huán)工作示意圖,表1為機(jī)床自動(dòng)循環(huán)工作時(shí)各電器元件動(dòng)作表。

    圖3三面銑組合機(jī)床自動(dòng)循環(huán)工作示意圖

      機(jī)床的電氣控制要求液壓采電動(dòng)機(jī)M1先啟動(dòng),只有系統(tǒng)正常供油后,其它控制電路才能通電工作;動(dòng)力滑臺(tái)可單循環(huán)自動(dòng)工作、同時(shí)具備快速(快進(jìn)、快退)點(diǎn)動(dòng)調(diào)整功能;左、右(右1、右2)、立四臺(tái)單銑頭既可自動(dòng)循環(huán)工作,其主軸電動(dòng)機(jī)M2、M3、M4、M5又均能點(diǎn)動(dòng)對(duì)刀;夾緊油缸可進(jìn)行手動(dòng)松開(kāi)與夾緊的調(diào)整;五臺(tái)電動(dòng)機(jī)均為單向旋轉(zhuǎn);另外要求有電源、油泵工作、工件夾緊、加工等信號(hào)指示;要求有照明電路和必要的聯(lián)鎖與保護(hù)環(huán)節(jié)等。

    2 電氣控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

      三面銑組合機(jī)床的電氣控制屬單機(jī)控制,輸入輸出均為開(kāi)關(guān)鼉。根據(jù)實(shí)際控制要求,并考慮系統(tǒng)改造成本,在改造時(shí)盡可能使用原有電器,根據(jù)原有控制電路來(lái)計(jì)算I/O點(diǎn)數(shù)。其中:按鈕11個(gè)、行程開(kāi)關(guān)6個(gè)、轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)1個(gè)(3個(gè)位置)、壓力繼電器2個(gè),共計(jì)輸入點(diǎn)數(shù)22個(gè);接觸器5個(gè)、電磁鐵5個(gè)、指示燈4個(gè),共計(jì)輸出點(diǎn)數(shù)14個(gè)。

      在準(zhǔn)確計(jì)算I/O總點(diǎn)數(shù)的基礎(chǔ)上,采用抗干擾強(qiáng)、穩(wěn)定性和可靠性較高的三菱公司生產(chǎn)的Fxon一40MR型可編程控制器。此型號(hào)PLC輸入點(diǎn)數(shù)為24個(gè),輸出點(diǎn)數(shù)為16個(gè),繼電器輸出,使用電源為AC220V。

    該控制系統(tǒng)中所有輸入觸發(fā)信號(hào)采用常開(kāi)觸點(diǎn)接法,所需的24 V育流電源由PLC內(nèi)部提供;輸出負(fù)載中的所有直流電磁換向閥同樣采用由PLC內(nèi)部提供的24 V直流電源,輸出負(fù)載中的5個(gè)交流接觸器線圈則需外接220 V交流電源,具體的I/O地址分配詳見(jiàn)表2。

      由于三面銑組合機(jī)床中按鈕、行程開(kāi)關(guān)及轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)較多,為了減少輸入點(diǎn)數(shù),降低費(fèi)用,對(duì)輸入信號(hào)作了適當(dāng)處理,如5臺(tái)電動(dòng)機(jī)的過(guò)載保護(hù)不作為輸入信號(hào),而直接接入輸出線圈同路中。另外,電磁閥為感性負(fù)載并且通斷頻繁,為了保護(hù)PLC的輸出觸點(diǎn),在每個(gè)電磁閥兩端各并上一續(xù)流二極管,來(lái)吸收反向過(guò)電壓。PIE與機(jī)床中各個(gè)電器的I/O接線圖如圖4所示。

    圖4 PLC與機(jī)床的I/O接線圖

    3 電氣控制系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

      由三面銑組合機(jī)床的控制要求可知,程序結(jié)構(gòu)應(yīng)包含3個(gè)部分:自動(dòng)循環(huán)工作控制、調(diào)整控制以及工作狀態(tài)顯示部分。根據(jù)要求首先寫(xiě)出該組合機(jī)床的順序功能圖,再由順序功能圖,最終設(shè)計(jì)出符合要求的控制梯形圖程序,如圖5所示。

    圖5梯形圖程序

      由梯形圖程序可知,當(dāng)液壓泵電動(dòng)機(jī)起動(dòng)以后。SA1置于0位置(即X20 ON)時(shí),按下SB3(X2 ON),開(kāi)始執(zhí)行如圖3所示的夾緊、快進(jìn)、工進(jìn)、停留、快退、松開(kāi)的機(jī)床自動(dòng)循環(huán)控制;SA1置于1位置(即X21 ON)時(shí),通過(guò)SB4~SB7可對(duì)銑削動(dòng)力頭電動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)調(diào)整控制;SAI置于2位置(即x22 ON)時(shí),通過(guò)SB3、SBIO、SB8、SB9可對(duì)工件的夾緊與放松、動(dòng)力滑臺(tái)的快進(jìn)與快退進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整控制。

      本程序經(jīng)模擬調(diào)試,完全符合三面銑組合機(jī)床的電氣控制要求。在使用過(guò)程中,還可根據(jù)不同的控制要求,在不改動(dòng)接線或改動(dòng)很少的情況下,通過(guò)改變程序來(lái)實(shí)現(xiàn)不同要求,節(jié)省了安裝調(diào)試時(shí)間,大大提高了靈活性和生產(chǎn)效率。

    4 結(jié)語(yǔ)

      該三面銑組合機(jī)床控制系統(tǒng)經(jīng)過(guò)PLC改造后,運(yùn)行良好,故障率大大降低。而且改裝后的組合機(jī)床控制系統(tǒng)具有很好的柔性,能適應(yīng)產(chǎn)品的變化,當(dāng)工藝程序變更時(shí),只需修改程序,就可滿足新的加工要求??梢?jiàn)傳統(tǒng)的機(jī)械設(shè)備經(jīng)過(guò)PLC改造后,既能使之成為機(jī)電一體化的新產(chǎn)品,適用生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)控制;又能發(fā)揮原組合機(jī)床的效能,而且投資較小。因此靈活應(yīng)用PLC是實(shí)現(xiàn)組合機(jī)床電氣自動(dòng)化的有效途徑。

    (審核編輯: Doris)

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