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基于PLC技術(shù)的組合機(jī)床改造

來源:萬方數(shù)據(jù) 作者:胡幸鳴 戴一平

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所屬頻道:新聞中心

關(guān)鍵詞:PLC 組合機(jī)床

      隨著我國微電子技術(shù)的迅速發(fā)展,PLC技術(shù)在機(jī)械加工的各類機(jī)床的電氣設(shè)備的改造和新型設(shè)備的自動控制中得到日益廣泛的應(yīng)用,本文將闡述家用縫紉機(jī)的機(jī)加工專用組合機(jī)床的PLC改造實(shí)例。

    1 組合機(jī)床的運(yùn)動及控制情況

      浙江某縫紉機(jī)廠,擁有很多的加工縫紉機(jī)部件的專用組合機(jī)床,用以生產(chǎn)家用縫紉機(jī)。如對家用縫紉機(jī)的機(jī)殼實(shí)施機(jī)械切削加工的組合機(jī)床,其動力頭分布與運(yùn)動情況如圖1所示。圖1中動力頭Ⅰ、Ⅲ分別用于針距大孔和夾線器孔的鉆削加工,動力頭Ⅱ用于挑線桿行線槽的銑削加工。M1,M2和M3均為三相異步電動機(jī),分別為Ⅰ、Ⅱ和III動力頭的切削主運(yùn)動提供動力。為便于控制組合機(jī)床運(yùn)動,在組合機(jī)床上裝了很多行程開關(guān),以獲取的位置信號。圖1中的行程開關(guān)的壓動情況為:SQ51、SQ61和SQ71分別為Ⅰ、Ⅱ和III動力頭在原位時(shí)壓動;SQ52、SQ63和SQ72分別為Ⅰ、Ⅱ和III動力頭工進(jìn)到位時(shí)壓動;加工時(shí)Ⅱ動力頭先動作,當(dāng)壓合SQ62時(shí),Ⅰ、III動力頭才能離開原位。另外還有:后插銷滑臺降、升到位分別壓動SQ11、SQ12;人工拔、插定位銷分別壓動SQ21、SQ22;針孔桿拔、插銷分別壓動SQ31、SQ32;夾具松開、夾緊分別壓動SQ41、SQ42。

      組合機(jī)床中的液壓系統(tǒng)的油泵也由一臺三相異步電動機(jī)M0驅(qū)動。液壓系統(tǒng)的第一個功能是給三個動力頭的進(jìn)、后運(yùn)動提供動力,液壓系統(tǒng)三個動力頭的進(jìn)給、后退運(yùn)動由液壓系統(tǒng)中的三個三位五通換向電磁閥分別控制,動力頭從快進(jìn)轉(zhuǎn)換到工進(jìn)由液壓行程調(diào)速閥控制,與電氣控制無關(guān)。液壓系統(tǒng)的第二個功能是:用于加工件——機(jī)殼的夾緊和松開。其中機(jī)殼的裝夾過程是:將機(jī)殼(工件)放于工作臺上,先由液壓驅(qū)動后插銷滑臺上升,再進(jìn)行人工插銷定位,接著由液壓驅(qū)動針孔桿插銷定位,最后是液壓驅(qū)動下夾具壓夾緊工件。夾緊過程的動作由液壓系統(tǒng)中的三個二位五通換向電磁閥控制,這三個換向閥帶有機(jī)械自鎖。加工好的機(jī)殼(工件)的下卸過程正好與裝夾過程相反。同樣,松開過程的動作也由液壓系統(tǒng)中的另三個二位五通換向電磁閥控制。所以加上三個動力頭的進(jìn)、退動作,共有12個電磁閥線圈的通斷電進(jìn)行控制。

      組合機(jī)床的單循環(huán)、循環(huán)和調(diào)整三種工作狀態(tài)的選擇由組合開關(guān)SA的三個位置選擇;SB1、SB2為油泵電動機(jī)M0的起動、停止按鈕;SB3、SB4為選擇循環(huán)工作(含單循環(huán))狀態(tài)時(shí)組合機(jī)床工作的起動、停動按鈕;其余按鈕SB11~SB62(共15個)均為選擇調(diào)整工作狀態(tài)時(shí)組合機(jī)床的點(diǎn)動調(diào)整控制按鈕。無論選擇何種組合機(jī)床工作狀態(tài),油泵起動是組合機(jī)床工作的條件,油泵停止組合機(jī)床立即停止工作。選擇單循環(huán)或循環(huán)工作狀態(tài)時(shí),點(diǎn)動調(diào)整按鈕SB11~SB62不起作用;選擇調(diào)整工作狀態(tài)時(shí),組合機(jī)床工作起動、停止按鈕SB3、SB4不起作用。

      因此原組合機(jī)床的控制電路有一個組合開關(guān)、19個按鈕、4個接觸器、12個行程開關(guān)、12個電磁閥線圈、還有眾多的中間繼電器、時(shí)間繼電器,其控制電路的接線非常復(fù)雜,電器觸點(diǎn)易損壞。所以使用時(shí)間一長,可靠性變差,故障率增大,維修困難,從而使生產(chǎn)受到很大的影響,因此迫切需要對此專用組合機(jī)床的電氣控制電路進(jìn)行技術(shù)改造,經(jīng)分析決定采用PLC控制技術(shù),以滿足生產(chǎn)可靠性的要求。

    2 PLC控制的設(shè)計(jì)

      2.1 PLC的I/O分配表

      根據(jù)組合機(jī)床的電氣控制、液壓系統(tǒng)原理,設(shè)備要求的輸進(jìn)/輸出均為開關(guān)量,分析輸進(jìn)、輸出點(diǎn)數(shù),選擇了日本OMRON公司的CPM1A-40CDR型的PLC,繼電器輸出。其中PLC的輸進(jìn)點(diǎn)是24點(diǎn),輸出是16點(diǎn)。16個輸出點(diǎn)對應(yīng)控制4臺電動機(jī)的4個接觸器,12個電磁閥線圈,恰好夠用。對于輸進(jìn)點(diǎn),有SA的3個檔位、油泵電動機(jī)的起動、停止按鈕,循環(huán)工作的起動、停止按鈕和調(diào)整用的15個按鈕共22個輸進(jìn)點(diǎn),另有行程開關(guān)輸進(jìn)點(diǎn)15個,這樣有37個輸進(jìn)點(diǎn),因此PLC的24個輸進(jìn)點(diǎn)不夠用,為此采用輸進(jìn)公共端切換的方法來擴(kuò)充PLC的輸進(jìn)點(diǎn)數(shù),將單循環(huán)和循環(huán)控制的輸進(jìn)置于一條公共線上,而將點(diǎn)動調(diào)整的輸進(jìn)置于另一條公共線上,這兩條公共線的切換由組合開關(guān)SA完成。保證每種情況下的輸進(jìn)點(diǎn)不超過24 點(diǎn)。具體的PLC的I/O點(diǎn)分配表如表1所示。

    表1 I/O點(diǎn)分配表

      2.2 PLC控制的程序設(shè)計(jì)

      PLC控制程序用梯型圖編程完成,根據(jù)控制要求,總框圖如圖2所示。圖中有一個復(fù)位至原位的程序,這是考慮到油泵電動機(jī)M0起動后,選擇循環(huán)工作方式時(shí),假如機(jī)床不在原位狀態(tài),按下工作起動按鈕,可能會使各動力頭相撞。因此必須使Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ動力頭自動回原位,夾具自動松開,針孔桿自動拔銷;假如后插銷滑臺沒有下降,則人工拔定位銷使滑臺自動下降。

      圖3所示為組合機(jī)床循環(huán)工作(含單循環(huán))的PLC的梯形圖。其中組合機(jī)床的循環(huán)工作狀態(tài)與單循環(huán)工作狀態(tài)由SA組合開關(guān)選擇,它們的不同之處是,單循環(huán)工作狀態(tài)每開始一個循環(huán)必須按一下SB3,而循環(huán)工作狀態(tài)則在一個循環(huán)結(jié)束后設(shè)置30秒鐘的延時(shí),用于取放工件,延時(shí)到,則機(jī)床自動開始下一個工作循環(huán),不需再按SB3。梯形圖中的內(nèi)部輔助繼電器20110、20111、20112分別代表復(fù)位至原位程序中的復(fù)位1、復(fù)位2和原位,而20000至20010分別用于移位,按加工流程進(jìn)行控制。

    3 結(jié)語

      把PLC技術(shù)應(yīng)用于家用縫紉機(jī)的機(jī)殼加工專用組合機(jī)床,采用了輸進(jìn)公共點(diǎn)切換的方法來擴(kuò)充輸進(jìn)點(diǎn)數(shù),用少輸進(jìn)點(diǎn)的PLC代替多輸進(jìn)點(diǎn)的PLC,節(jié)省了改造本錢;用移位指令控制循環(huán)加工流程,經(jīng)改造后的控制系統(tǒng)可靠性高,穩(wěn)定性好,易于維護(hù),加工零件的質(zhì)量也得到了得到了很好的保證,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

    (審核編輯: 滄海一土)

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